Como mostram as fotos em baixo, a ideia ainda avançou e foram feitos vários testes assim como tentativas de acertar com o movimento.
A má qualidade dos servos fez com que se criasse aqui um enorme problema. A "precisão" ainda se mantinha a quando se iniciava o movimento, mas nas passagens de 60min - 0min ou 24h - 0h nenhum deles retornava à posição inicial a não ser que fosse forçado com a mão...
Alguns truques poderiam ser usados, mas no geral não gostei muito da forma como isto estava a ficar...
Mas o projecto/engenhoca não fica por aqui :D...
A caminho já vem outra coisa pela qual poderei substituir os servos... mas é melhor aguardarem :D.
Para terminar, a última foto mostra uma contagem feita com o RTC, explicada AQUI, que como não podia deixar de ser (ainda por cima neste curto espaço de tempo), acertava na mosca!